江铜德兴铜矿大山选矿厂案例

主要问题

半自磨机衬板寿命短、出料端盖漏浆、处理能力下降等问题,为此用户希望对磨机全套衬板从结构设计、材质选用等全面进行优化、改进

问题分析
筒体衬板频繁破裂,寿命短,磨机运转率低筒体衬板结构设计不合理,断面尺寸变化过大热处理易产生裂纹;材质选择和热处理工艺不佳
出料端漏浆出料端格子板/排砾板、盖板、矿浆提升器、 中心排料器材质全部为Cr-Mo合金钢,重量达180吨,运行过程容易移位和螺栓松动造成漏矿浆
处理硬矿石磨机台效降低筒体衬板44排Hi-Low-Hi配置,物料提升量少,破碎效果差;直线放射形格子板/排砾板排料效果不好
无法实同步更换,停机时间增多出料段和中段筒体衬板磨损严重;进料端衬板料位线附近磨损严重

解决方案

  • 筒体体衬板新结构为提升条33排3圈,高-平-高配置,提升条断面为简单的T形,去
    掉两侧底板
  • 通过仿真软件模拟确定参数,加大面角,增加提升条高度,优化物料轨迹,提高使用寿命
    和保证台效
  • 优化成分和力学性能,优化浇注、熔炼、热处理工艺
  • 进料端衬板结构改为4圈, 同步更换外圈,节省时间和成本, 第一、二采用钢橡复合材
    料结构,第三、四圈采用橡胶材料
  • 出料端衬板除格子板/排砾板外,其他衬板全部改为橡胶/钢橡复合材料
  • 格子板提升条及外圈矿浆提升器改为弧形,加速排矿
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